201*年09月乙炔消缺檢修總結(jié)
回顧9月份乙炔裝置這次消缺檢修,在協(xié)力公司和乙炔崗位工藝人員的配合和共同努力下,算是比較順利安全的完成了任務(wù),但無論是從檢修前的準備工作,還是檢修期間,再到檢修結(jié)束后,各個環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了一些不足之處,現(xiàn)就檢修期間及檢修后的情況總結(jié)如下:
一、檢修前的準備工作
本次乙炔裝置消缺檢修主要項目均為轉(zhuǎn)動設(shè)備的整體更換或局部更換,例如干渣斗提機鏈條的整體更換、3#細破整體更換改造以及2#、3#發(fā)生器攪拌一層內(nèi)壁刮板的更換、2#顎破總成的更換等等。這些項目總體上來說技術(shù)要求不高,但對進度節(jié)點控制要求嚴格。
不足之處:①與外協(xié)單位協(xié)力公司(或洛陽三信)溝通不夠,對其參與檢修的人員數(shù)量和工作時間未做硬性要求;②班組員工重視程度不夠,參與程度較淺;③乙炔崗位技術(shù)人員對困難估計不足,盲目樂觀;
二、檢修期間出現(xiàn)的問題:
本次消缺檢修期間:①9月07日,2#干渣斗提機檢修時間超過計劃節(jié)點6小時,未按時投運。致使運行中的1#干渣斗提機發(fā)生鏈條斷裂故障時,輸渣系統(tǒng)完全癱瘓,1#發(fā)生器被迫高電流停車,2#發(fā)生器干渣持續(xù)外排地面長達3小時,造成乙炔裝置生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境嚴重污染。②9月07日,1#發(fā)生器被迫高電流停車后因無法排渣,導(dǎo)致1#發(fā)生器下渣口堵塞及排渣困難。在處理過程中1#發(fā)生器第四層攪拌耙臂因運行日久自然腐蝕發(fā)生脆斷,造成次生事故;③1#發(fā)生器第四層攪拌耙臂發(fā)生脆斷后,崗位管理人員卻未及時判斷發(fā)現(xiàn),仍下令1#發(fā)生器開車,直至發(fā)生器因水比特殊異常和攪拌電流高而再次停車,造成次生事故擴大;④1#發(fā)生器停車處理3天;⑤3#細破更換時間超計劃節(jié)點48小時;⑥2#顎破總成更換時間超計劃節(jié)點24小時。
三、檢修后開車過程中的經(jīng)驗及不足之處:
本次乙炔裝置消缺檢修期間開停車方案執(zhí)行較好,未發(fā)生延誤或誤操作事件。
四、開車穩(wěn)定后,工藝與檢修前的對比
序號
項目
檢修前
檢修后
存在問題
1#發(fā)生器
電石量
6.4噸
7.5噸
無
氣相壓力
6.5KPa
5.1KPa
無
2#發(fā)生器
電石量
5.6噸
7.5噸
無
氣相壓力
6.6KPa
5.1KPa
無
渣漿水含固量
15%
5%
無
3#發(fā)生器
電石量
6.3噸
7.5噸
無
氣相壓力
6.8KPa
5.0KPa
無
渣漿水含固量
15%
5%
無
2#顎破
粒度、出力
﹤50 mm 40噸
﹤60 mm 50噸
出料粒度大
3#細破
粒度、出力
﹤5 mm 15噸
﹤5 mm 5噸
回料量大,出力太小
1#干渣斗提
運行電流
17A
14A
電流頻繁報警
2#干渣斗提
運行電流
17A
15A
由以上表格可以看出:1、3#細破更換后出力太小。2、1#干渣斗提機電流頻繁報警;3、渣漿水含固量降低較明顯。
五、下一步準備:①聯(lián)系3#細破廠家調(diào)整出力;②督促協(xié)力公司盡快查明1#干渣斗提機電流頻頻高報原因并盡速解決;③調(diào)整2#顎破出料粒度。④技術(shù)人員加強對乙炔發(fā)生全系統(tǒng)的學(xué)習(xí)研究,提高判斷處理突發(fā)事件能力;⑥加強對外協(xié)施工單位的管理,嚴格按照計劃節(jié)點展開進度;⑦規(guī)范對檢修票證、安全票證和檢修現(xiàn)場的管理;
雖然檢修都已完成,但從乙炔自身看,是一次失敗加被動的消缺檢修。使全體崗位人員經(jīng)歷了一場難忘的檢修,突如其來的故障,使班組人員措手不及,錯誤判斷,延誤處理時間,造成后續(xù)負荷較大波動,現(xiàn)場一片狼藉,充分暴露出部分為出我們的薄弱點,同時也為我們加強學(xué)習(xí)找準了方向,相信經(jīng)過此次大修,乙炔崗位全員技能將會有質(zhì)的飛躍,一定將下次工藝人員主導(dǎo)的大修完成的更加完美。今后將繼續(xù)努力,查找缺陷,嚴格管理,總結(jié)這次大檢修中起重班配合工作中的缺陷,爭取在今后的檢修管理工作中發(fā)揚優(yōu)點,彌補不足,更上一個臺階!
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